電爐車間除塵系統風機節電方案分析考慮哪些內
,最大除塵風量450000m3/h。電爐煉鋼周期為70-85min左右,其中裝料6%-10%,送電熔化25%-30%,吹氧30%-35%,還原期15%-20%,沖演出鋼6%-8%。在不同的生產工藝階段,電爐產生的煙氣量和煙氣溫度不同,且差異較大。加料過程中,主要是裝料時廢鋼及渣料產生的揚塵,需要的除塵風量不大,要求粉塵不擴散,不汙染電爐周邊工作環境為標準。送電過程中是原料送電拉弧加熱,引發可燃廢棄物燃燒產生廢氣。此時,電爐需要將爐料加熱至熔化狀態,要求煙塵能夠及時排出,又不能過多地帶走爐體的熱量以保證煉鋼周期。而在吹氧期間,不僅要求除塵系統能夠及時迅速地將廢氣和粉塵排走,又必須保證爐體有合適的吹煉溫度,確保終點溫度。因此,對除塵系統要求較高。進入還原期,吹氧告壹段落,粉塵度再壹次降低。再沖渣出鋼時,主要排放物是沖渣產生的水蒸氣和少量廢氣。通過對冶煉工藝的分析:電爐在煉鋼過程不同階段對除塵風量的大小有明顯的不同,以吹氧冶煉為最大,加料除塵為最低。原電爐車間已配置壹次除塵系統、二次除塵系統、精煉爐除塵系統;除塵系統風機均配置了液力禍合器調速裝置。鑒於電爐除塵系統中除塵風機的運行方式和設備特點,對除塵風機的控制制定如下方案。系統控制方案:由於不同工藝階段的煙氣溫度有明顯差異,因此溫度的高低直接反映了電爐的運行工況。采集煙道進口溫度作為系統調節的基本參數,從工程角度講,溫度變送器可以在惡劣的工業場合應用,抗千擾能力強、工作穩定性好、控制精度高、安全可靠、免維護且價格便宜。基於此原因,選用除塵煙道進口煙氣溫度作為系統調節的基本參量,同時以吹氧量和冷風門開度作為除塵風量的修整參量;通過ROLCOX多變量控制器進行除塵風機轉速的自動控制,控制系統具有響應速度快、控制品質高、從而可實現除塵風量的自動控制,達到良好的除塵效果,降低運行人員勞動強度,提高系統效率。為了保證系統的可靠性,另外增加除塵風量手動控制回路,對除塵風量的控制。采用分段調速的方式有爐前操作和控制風機轉速。從而實現不同工況下的風量調節。控制系統特點為:(1)除塵系統風機功耗隨電爐煉鋼生產工藝變負荷運行,提高了系統效率;實現了除塵系統的最佳工況運行.可取得顯著的節能效果。(2)有效降低了除塵系統負荷率,延長了除塵器、除塵風機、除塵電機、煙道等設備的使用壽命。(3)對降低爐內熱量損失、合理控制過程溫度、確保終點溫度起到決定的作用。(4)對除塵系統進行調速改造,有助於改善爐內吹煉工況,縮短煉鋼時間,提高鋼產量改善出鋼品質。(5)降低補爐期間的能耗和爐襯散熱損失。