揚子石化:全面完成HAZOP隱患整治
這套公路乙烯裝車作業系統建成於1995年11月,在2001年進行過壹次改造,更換了裝車低溫泵,增加了安全保護裝置,使原來只能進行單次單車作業提升至單次雙車作業,作業能力提高壹倍,系統的安全性能得到增強。2015年,公司經營策略調整,停止乙烯公路出廠,低溫乙烯裝車系統隨之停用。今年2月23日,為緩解公司乙烯庫存壓力,貯運廠油品作業區低溫貯存裝置緊急受命,安排830噸低溫乙烯公路出廠。乙烯裝車系統在經過短暫的維護測試後重新啟用,圓滿完成了任務。
公司根據市場變化和生產需求,決定恢復低溫乙烯公路出廠作業,對停用3年的低溫乙烯裝車系統進行HAZOP分析,發現系統存在安全和操作隱患,需要盡快整改。2018年5月,低溫乙烯公路裝車系統隱患治理和升級改造項目通過審查批復,貯運廠隨即進行方案、材料的準備,落實施工單位。7月6日系統完成工藝處理,交付檢修,土建項目開工。
該項目的主要內容有:對系統保冷情況進行排查檢修;將老式金屬軟管裝車鶴管升級為萬向節硬管,使操作更安全快捷;在兩個裝車末端分別增加壹個緊急切斷脫離閥,突發事故狀態下液化烴槽車可以迅速撤離;裝車臺增設安全島,保證裝車設施的安全;現場新增壹個可燃氣測報點。
貯運廠油品作業區克服高溫天氣給施工作業帶來的不利影響,提前準備,合理安排,周到服務,保證了檢修項目和檢修人員的高溫作業安全,比網格計劃提前壹天完成了任務。與此同時,為了讓操作工和承運商能夠熟悉和掌握改造後的裝車操作,貯運廠對崗位操作工和所有承運商的司機、押運人員進行理論和實際培訓,培訓後考試,合格後下發“低溫乙烯裝車資質許可書”,確保裝車作業安全。
8月9日,低溫乙烯公路裝車系統經過管線預冷、單機試運、系統聯運、閥門聯鎖測試,各項指標正常,具體投用條件。低溫乙烯裝車系統升級改造的完成,既提高了裝車作業的效率,又大大增強了裝車作業的安全。